集中處理站分離器磁翻板液位計沖洗裝置的研制
返回列表發(fā)布日期:2020-01-04 16:54:11 |
摘 要:分離器在生產(chǎn)過程中,為防止液位計不準(zhǔn)確而發(fā)生生產(chǎn)事故,處理站定期組織人員對液位計進(jìn)行清洗維護(hù),在清洗過程中,需要停用分離器、多人配合,還存在高空作業(yè)潛在的風(fēng)險。我們通過研制分離器液位計沖洗裝置,可以在不停用分離器情況下,一人15分鐘就能完成,并消除了高空作業(yè)帶來的風(fēng)險,取得了良好的效果。
集中處理站是油田地面集輸系統(tǒng)中重要的組成部分,是對若干計量站或接轉(zhuǎn)站輸送的混合液進(jìn)行油氣水分離、原油凈化外輸,天然氣處理、污水處理的綜合性站庫。油氣兩相分離器是原油處理系統(tǒng)前端裝置,分離器液位計目前廣泛采用磁翻板液位計,磁翻板液位計在就地實時顯示分離器液位的基礎(chǔ)上,利用液位傳感器可在中控室遠(yuǎn)程監(jiān)測并與現(xiàn)場氣動閥聯(lián)動,實現(xiàn)分離器液位自動控制。液位計顯示準(zhǔn)確可靠是原油處理系統(tǒng)各項參數(shù)的基本保障。
1 問題的提出
1.1 液位計的結(jié)構(gòu)及原理
磁翻板液位計由水包、磁性浮球、容納浮球的腔體、翻板箱(紅、白雙色磁性小翻板)等組成。液位計腔體,通過液位計下游管線、法蘭與水包組成一個連通器。上部開孔的水包安裝在分離器底部,水包內(nèi)加裝的淡鹽水是確保被測介質(zhì)與顯示機(jī)構(gòu)相隔離。水包長時間在油水混合物里侵泡,會有油泥及其它等雜質(zhì)沉積,極易造成液位計與水包的連通管線堵塞。若粘性較大的污油進(jìn)入液位計腔體,容易使浮球上下移動卡阻,導(dǎo)致液位計顯示不準(zhǔn)確,可能造成分離器發(fā)生氣線竄油等嚴(yán)重事故。(見圖 1) 1.2 液位計的沖洗作業(yè)
為保證液位計液位顯示準(zhǔn)確可靠,集中處理站必須定期組織人員對液位計進(jìn)行加水沖洗,以防液位計與水包的連通管線堵塞,并用淡鹽水替換出水包內(nèi)的污水及浮油,以確保液位計顯示準(zhǔn)確可靠。但在沖洗過程中存在以下問題:一是操作步驟繁瑣、必須停用分離器,用時比較長;二是操作需攀登到 2 m 以上的高度進(jìn)行作業(yè);三是至少需要 4 人配合才能完成。
在液位計加水沖洗之前,首先由運(yùn)行人員對該分離器進(jìn)行停用。在做好各項安全措施后,操作人員架設(shè)梯子關(guān)閉液位計上下流閥門,然后打開液位計下部閥門對液位計進(jìn)行放空后關(guān)閉,然后卸掉液位計上部堵頭,一人扶梯子、一人遞水、一人從上部堵頭處往液位計腔體內(nèi)加滿水后上緊堵頭,再打開液位計的上下流閥門將液位計腔體的水倒壓至水包內(nèi)。
集中處理站常用的磁翻板液位計腔體直徑50 mm、高度 2 m,水包直徑 300 mm、水包高度 0.3 m,由些可計算清洗并替換液泣計和水包內(nèi)部的水所需要的用量。
液位計腔體體積:
經(jīng)過計算,水包容積是液位計腔體容積的 5.4 倍,因此每次對液位計腔體加滿水后,再將腔體的水倒壓入水包的操作步驟至少需重復(fù) 6 次,每次的操作時間為 13 分鐘左右,每清洗替換一臺分離器液位計及水包的操作過程均在 1.5 小時以上,工作效率低,并且存在安全隱患。
2 分離器液位計沖洗裝置的研制
2.1 設(shè)計思路
在分離器操作間內(nèi)安裝一套液位計沖洗置換裝置,裝置的壓力平衡閥 5 通過管線與其中一臺分離器液位計上游管線相連;裝置的出水閥 6 通過出水管線分別與其它幾臺分離器液位計下游管線相連,一套液位計沖洗裝置就可滿足同一操作間內(nèi)多臺分離器液位計的沖洗要求。為了保障設(shè)備完整性,不對分離器及液位計主體結(jié)構(gòu)進(jìn)行更改和焊接,只在分離器與液位計上下游法蘭之間加裝三通和控制閥,分別與液位計沖洗置換裝置的壓力平衡閥與出水閥相連(見圖 2)。 液位計沖洗置換時,先打開放空閥 4 及加水閥3 向裝置內(nèi)加滿淡鹽水,關(guān)閉加水閥 3、放空閥 4,然后打開裝置的壓力平衡閥 5,保證了裝置內(nèi)壓力與分離器內(nèi)壓力相平衡;再打開出水閥 6 和待沖洗的液位計進(jìn)水閥 7,利用液位差原理,就可以使裝置內(nèi)的水由液位計下游管線進(jìn)入液位計水包,將水包內(nèi)的介質(zhì)置換到分離器內(nèi),完成液位計下游管線的沖洗檢查和水包內(nèi)介質(zhì)的置換工作,從而達(dá)到?jīng)_洗檢查液位計的目的(見圖 3)
2.2 實施方案
經(jīng)單位技術(shù)部門、安全部門審批,并出具技術(shù)變更方案,由專業(yè)隊伍制作液位計沖洗置換裝置。為了保證沖洗置換效果,裝置主體盛水容量應(yīng)大于一臺液位計水包盛水容量;裝置主體上部安裝有放空閥、加水閥和壓力平衡閥,下部安裝有出水閥及低液位觀察閥;沖洗裝置安放在分離器操作間內(nèi),可滿足多臺分離器液位計沖洗條件;裝置安裝高度高于分離器液位計液位高度;為了便于向裝置內(nèi)部進(jìn)行加水操作,配套設(shè)有作業(yè)平臺。
2.2.1 沖洗裝置主體結(jié)構(gòu)
選用 φ219×7mm 的螺旋鋼管制作,管材設(shè)計
承壓 1.6MPa,遠(yuǎn)高于分離器工作壓力(0.3MPa),保
障裝置使用的安全性。
理論計算依據(jù):
裝置直徑
D = φ219 × 7 = 219 - 7 × 2=205mm=0.205m (4)
參照相關(guān)規(guī)范:裝置設(shè)計容量應(yīng)大于水包本身容積量的 1.2~1.5 倍計算。
沖洗裝置體積
裝 置 容 量 V3(49.48L)大 于 液 位 計 水 包 V1 (21.195L)的盛水總量,即可將水包內(nèi)部的介質(zhì)全部替換清洗一遍。
2.2.2 裝置管線、閥門等附件
選用 φ26×3 mm 無縫鋼管、DN20 快速球閥等配件。管線、閥件設(shè)計承壓 1.6 MPa,遠(yuǎn)大于分離器工作壓力(0.3 MPa),保障了裝置使用的安全性??焖偾蜷y便于開關(guān)操作,可快速將裝置內(nèi)部的水壓入水包內(nèi)。
2.2.3 操作平臺
選用鋼管、鋼板、角鐵焊接牢固、安全可靠,便于人員操作。經(jīng)過測量,分離器的工作液位距地面高度為 1.7 m,裝置的安裝高度只需大于分離器液位運(yùn)行高度就能順利壓水沖洗。為了便于人員操作,結(jié)合人員 160~180 cm 身高,確定了操作平臺高度為 1 m(見圖 4)。 3 現(xiàn)場應(yīng)用
3.1 作業(yè)效果
集中處理站分離器操作間安裝液位計沖洗裝置驗收合格后,進(jìn)行了多次現(xiàn)場操作驗證,取得了較好的效果。
加水沖洗過程中,不用停用分離器,保證安全平穩(wěn)生產(chǎn);在作業(yè)平臺上操作,消除了高處作業(yè)的風(fēng)險;操作時間由原先的1.5小時降至目前的15分鐘,提高了工作效率;由 4人操作減少為 1~2人操作,減少了作業(yè)人數(shù),降低了員工的勞動強(qiáng)度。(見圖5)。
3.2 效益評價
節(jié)約操作人工費(fèi)用:
人工費(fèi)用平均 180 元/天,每座百萬噸級集中處理站平均設(shè)置 4 臺分離器,每臺分離器平均每月清洗置換液位計及水包一次,每次 4 人操作 1.5 小 時。每年每座處理站分離器清洗置換液位計及水包的人工費(fèi)用為:
4 臺×4 人/次×1.5 小時×12 次/臺·年×180元/天·人÷8 小時/天=6 480 元/年;改造費(fèi)用:人工費(fèi)用 320 元+材料費(fèi)用 730 元= 1 050 元;年節(jié)省操作費(fèi)用:6480 元-1 050 元=5 430 元。
4 結(jié)果
分離器液位計清洗裝置的研制,在液位計沖洗過程中,不用停用分離器,利用連通器壓力平衡原理,完成了液位計及水包內(nèi)污水的快速沖洗和置換,實現(xiàn)了沖洗過程中分離器液位的實時顯示和遠(yuǎn)程控制,同時縮短了沖洗操作時間,減少了操作人數(shù),降低員工的勞動強(qiáng)度,提高了工作效率,并將高處作業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)槌R?guī)作業(yè),消除了高處作業(yè)在的安全隱患,為安全生產(chǎn)提供了保障,在油田地面集輸系統(tǒng)具有很好的推廣價值。
集中處理站是油田地面集輸系統(tǒng)中重要的組成部分,是對若干計量站或接轉(zhuǎn)站輸送的混合液進(jìn)行油氣水分離、原油凈化外輸,天然氣處理、污水處理的綜合性站庫。油氣兩相分離器是原油處理系統(tǒng)前端裝置,分離器液位計目前廣泛采用磁翻板液位計,磁翻板液位計在就地實時顯示分離器液位的基礎(chǔ)上,利用液位傳感器可在中控室遠(yuǎn)程監(jiān)測并與現(xiàn)場氣動閥聯(lián)動,實現(xiàn)分離器液位自動控制。液位計顯示準(zhǔn)確可靠是原油處理系統(tǒng)各項參數(shù)的基本保障。
1 問題的提出
1.1 液位計的結(jié)構(gòu)及原理
磁翻板液位計由水包、磁性浮球、容納浮球的腔體、翻板箱(紅、白雙色磁性小翻板)等組成。液位計腔體,通過液位計下游管線、法蘭與水包組成一個連通器。上部開孔的水包安裝在分離器底部,水包內(nèi)加裝的淡鹽水是確保被測介質(zhì)與顯示機(jī)構(gòu)相隔離。水包長時間在油水混合物里侵泡,會有油泥及其它等雜質(zhì)沉積,極易造成液位計與水包的連通管線堵塞。若粘性較大的污油進(jìn)入液位計腔體,容易使浮球上下移動卡阻,導(dǎo)致液位計顯示不準(zhǔn)確,可能造成分離器發(fā)生氣線竄油等嚴(yán)重事故。(見圖 1) 1.2 液位計的沖洗作業(yè)
為保證液位計液位顯示準(zhǔn)確可靠,集中處理站必須定期組織人員對液位計進(jìn)行加水沖洗,以防液位計與水包的連通管線堵塞,并用淡鹽水替換出水包內(nèi)的污水及浮油,以確保液位計顯示準(zhǔn)確可靠。但在沖洗過程中存在以下問題:一是操作步驟繁瑣、必須停用分離器,用時比較長;二是操作需攀登到 2 m 以上的高度進(jìn)行作業(yè);三是至少需要 4 人配合才能完成。
在液位計加水沖洗之前,首先由運(yùn)行人員對該分離器進(jìn)行停用。在做好各項安全措施后,操作人員架設(shè)梯子關(guān)閉液位計上下流閥門,然后打開液位計下部閥門對液位計進(jìn)行放空后關(guān)閉,然后卸掉液位計上部堵頭,一人扶梯子、一人遞水、一人從上部堵頭處往液位計腔體內(nèi)加滿水后上緊堵頭,再打開液位計的上下流閥門將液位計腔體的水倒壓至水包內(nèi)。
集中處理站常用的磁翻板液位計腔體直徑50 mm、高度 2 m,水包直徑 300 mm、水包高度 0.3 m,由些可計算清洗并替換液泣計和水包內(nèi)部的水所需要的用量。
液位計腔體體積:
經(jīng)過計算,水包容積是液位計腔體容積的 5.4 倍,因此每次對液位計腔體加滿水后,再將腔體的水倒壓入水包的操作步驟至少需重復(fù) 6 次,每次的操作時間為 13 分鐘左右,每清洗替換一臺分離器液位計及水包的操作過程均在 1.5 小時以上,工作效率低,并且存在安全隱患。
2 分離器液位計沖洗裝置的研制
2.1 設(shè)計思路
在分離器操作間內(nèi)安裝一套液位計沖洗置換裝置,裝置的壓力平衡閥 5 通過管線與其中一臺分離器液位計上游管線相連;裝置的出水閥 6 通過出水管線分別與其它幾臺分離器液位計下游管線相連,一套液位計沖洗裝置就可滿足同一操作間內(nèi)多臺分離器液位計的沖洗要求。為了保障設(shè)備完整性,不對分離器及液位計主體結(jié)構(gòu)進(jìn)行更改和焊接,只在分離器與液位計上下游法蘭之間加裝三通和控制閥,分別與液位計沖洗置換裝置的壓力平衡閥與出水閥相連(見圖 2)。 液位計沖洗置換時,先打開放空閥 4 及加水閥3 向裝置內(nèi)加滿淡鹽水,關(guān)閉加水閥 3、放空閥 4,然后打開裝置的壓力平衡閥 5,保證了裝置內(nèi)壓力與分離器內(nèi)壓力相平衡;再打開出水閥 6 和待沖洗的液位計進(jìn)水閥 7,利用液位差原理,就可以使裝置內(nèi)的水由液位計下游管線進(jìn)入液位計水包,將水包內(nèi)的介質(zhì)置換到分離器內(nèi),完成液位計下游管線的沖洗檢查和水包內(nèi)介質(zhì)的置換工作,從而達(dá)到?jīng)_洗檢查液位計的目的(見圖 3)
2.2 實施方案
經(jīng)單位技術(shù)部門、安全部門審批,并出具技術(shù)變更方案,由專業(yè)隊伍制作液位計沖洗置換裝置。為了保證沖洗置換效果,裝置主體盛水容量應(yīng)大于一臺液位計水包盛水容量;裝置主體上部安裝有放空閥、加水閥和壓力平衡閥,下部安裝有出水閥及低液位觀察閥;沖洗裝置安放在分離器操作間內(nèi),可滿足多臺分離器液位計沖洗條件;裝置安裝高度高于分離器液位計液位高度;為了便于向裝置內(nèi)部進(jìn)行加水操作,配套設(shè)有作業(yè)平臺。
2.2.1 沖洗裝置主體結(jié)構(gòu)
選用 φ219×7mm 的螺旋鋼管制作,管材設(shè)計
承壓 1.6MPa,遠(yuǎn)高于分離器工作壓力(0.3MPa),保
障裝置使用的安全性。
理論計算依據(jù):
裝置直徑
D = φ219 × 7 = 219 - 7 × 2=205mm=0.205m (4)
參照相關(guān)規(guī)范:裝置設(shè)計容量應(yīng)大于水包本身容積量的 1.2~1.5 倍計算。
沖洗裝置體積
裝 置 容 量 V3(49.48L)大 于 液 位 計 水 包 V1 (21.195L)的盛水總量,即可將水包內(nèi)部的介質(zhì)全部替換清洗一遍。
2.2.2 裝置管線、閥門等附件
選用 φ26×3 mm 無縫鋼管、DN20 快速球閥等配件。管線、閥件設(shè)計承壓 1.6 MPa,遠(yuǎn)大于分離器工作壓力(0.3 MPa),保障了裝置使用的安全性??焖偾蜷y便于開關(guān)操作,可快速將裝置內(nèi)部的水壓入水包內(nèi)。
2.2.3 操作平臺
選用鋼管、鋼板、角鐵焊接牢固、安全可靠,便于人員操作。經(jīng)過測量,分離器的工作液位距地面高度為 1.7 m,裝置的安裝高度只需大于分離器液位運(yùn)行高度就能順利壓水沖洗。為了便于人員操作,結(jié)合人員 160~180 cm 身高,確定了操作平臺高度為 1 m(見圖 4)。 3 現(xiàn)場應(yīng)用
3.1 作業(yè)效果
集中處理站分離器操作間安裝液位計沖洗裝置驗收合格后,進(jìn)行了多次現(xiàn)場操作驗證,取得了較好的效果。
加水沖洗過程中,不用停用分離器,保證安全平穩(wěn)生產(chǎn);在作業(yè)平臺上操作,消除了高處作業(yè)的風(fēng)險;操作時間由原先的1.5小時降至目前的15分鐘,提高了工作效率;由 4人操作減少為 1~2人操作,減少了作業(yè)人數(shù),降低了員工的勞動強(qiáng)度。(見圖5)。
3.2 效益評價
節(jié)約操作人工費(fèi)用:
人工費(fèi)用平均 180 元/天,每座百萬噸級集中處理站平均設(shè)置 4 臺分離器,每臺分離器平均每月清洗置換液位計及水包一次,每次 4 人操作 1.5 小 時。每年每座處理站分離器清洗置換液位計及水包的人工費(fèi)用為:
4 臺×4 人/次×1.5 小時×12 次/臺·年×180元/天·人÷8 小時/天=6 480 元/年;改造費(fèi)用:人工費(fèi)用 320 元+材料費(fèi)用 730 元= 1 050 元;年節(jié)省操作費(fèi)用:6480 元-1 050 元=5 430 元。
4 結(jié)果
分離器液位計清洗裝置的研制,在液位計沖洗過程中,不用停用分離器,利用連通器壓力平衡原理,完成了液位計及水包內(nèi)污水的快速沖洗和置換,實現(xiàn)了沖洗過程中分離器液位的實時顯示和遠(yuǎn)程控制,同時縮短了沖洗操作時間,減少了操作人數(shù),降低員工的勞動強(qiáng)度,提高了工作效率,并將高處作業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)槌R?guī)作業(yè),消除了高處作業(yè)在的安全隱患,為安全生產(chǎn)提供了保障,在油田地面集輸系統(tǒng)具有很好的推廣價值。
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